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  • 2023-01-02 08:31:52 发布

循环式活性污泥法在某污水处理厂的运用(下)

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循环式活性污泥法在某污水处理厂的运用(下)5.1活性污泥培养生化池的接种污泥來白附近某市污水厂的二沉池,采用间歇培养的方式。笫一阶段,污水投配率为30%,投加一定量活性污泥和实验室驯化后有选择性处理能力的菌种,再投加营养物质,保证BOD5:N:P大约在100:5:1,控制pH为7.5〜&0,温度为20~C以上,DO为3〜4mg/L;第二阶段,污水投配率增加到70%〜80%,操作同第一阶段;第三阶段,污水投配率增加到90%〜100%。调试20—30d后,镜检结果表明,活性污泥屮含有丰富的微生物,菌胶团絮体呈茶褐色,沉淀性能良好。5.2工艺调控5.21SS的去除污泥培养起来以后(MLSS达到2000mg/L),SS处理指标基木可以达到设计出水要求。控制排泥,使SVI高于40,泥龄在35〜40d以下,保证污泥不老化,有良好的吸附性能;控制沉淀加溼水时间,合计时间在1・5〜2h,保证了良好的泥水分离效果;运行时曝气池溶解氧平均值控制不高于3mg/L,避免污泥含氧量较高或由于异常进水原因,生成泡沫影响了污泥的有效沉淀。5.22COD的去除调试时控制溶解氧平均值在1•5-2mg/L,确保提供足够的溶解氧降解COD屮的可生化部分;调试屮发现,如污泥浓度低于4500mg/L后,岀水COD明显上升。控制反应池最高水位时曝气混合液污泥浓度在4500〜5500mg/L。设计反应最高水位时曝气混合液污泥浓度为3400mg/L。控制排泥,使SVI高于40,保证活性污泥良好的吸附性能以保证COD屮不可生物降解部分得到有效去除。控制沉淀加滝水时间,合计时间在1.5〜2h,确保污泥得到有效的泥水分离,降低出水含量以降低出水COD浓度。在上述条件下,控制每个周期的曝气时间为2.5h(出水COD可以控制在40mg/L以下),曝气时间为2h左右,出水COD则在50〜60mg/L上下;来水屮含有高浓度COD以及高浓度氨氮及的成分不明的废水,或COD去除效果不佳时,将接触反应区的功能作为好氧区使用;开启生物选择区曝气器阀门;将反应池平均溶解氧值控制在2mg/L左右。控制高液位的污泥浓度在5000〜5500mg/L;降低进水负荷,污泥负荷控制在0.03kgBOD5/kgMLSS以下;延长CAST反应系统每周期的调试时间,将进水,曝气时间从原来的120min延长至144min05.23BOD5的去除调试过程屮发现,该污水处理厂的生物处理系统对BOD5降解效果良好,没有过多的人工干预,按设计程序运行。5.24氨氮的去除该污水处理厂的氨氮进水经常超过设计标准,调试初控制溶解氧平均值不低于1•5〜2Mg/L,严格控制排泥,泥龄要求在25〜30d,控制反应池报高水位时曝气混合液污泥浓度高于4500~5500mg/L,每个反应周期的曝气时间控制2.5h左右,但效果不是很理想。为了对氨氮进行有效处理,进一步采取了的工艺控制:将接触反应区的功能改变为好氧区,将反应池平均溶解氧值控制在2mg/L左右,减少排泥,延长污泥龄至30d以上,污泥浓度控制5500mg/L,增加冋流比至40%,降低进水负荷,污泥负荷控制在0.02kgBOD5/kgMLSS,延长CAST反应系统每周期的调试时间,将进水,曝气时间延长至144min经过调整后氨氮的去除效果明显。\n5.25磷的去除为提高生物除磷效果,调试时作出以下调報。调节溶解氧,将I叫流泵附近区域的溶解氧控制在0.8mg/L左右,使CASTr贩应池生物选择区溶解氧控制在0.2mg/L以下。将接触反应区的曝气支管开度调幣至最小,该区域的溶解氧在0.5mg/L左右。调整冋流比,将冋流比控制在17%,以降低生物选择区和接触反应区的分了氧。增大进水量,加大剩余污泥排放量,使活性污泥系统的污泥负荷保持在0.1kgBOD5/kgMLSS以上,并将污泥龄控制在25d以下。受到COD、氨氮等指标处理要求的制约以及生物处理的碳源不足,BOD5,值为15.68因此试调试过程屮不能达到预期的处理效果,生物除磷效果不佳。生物除磷系统不能对总磷达到有效的去除,为使出水总磷达到设计要求,调试组进行了化学加药除磷的调试。化学加药除磷按照设计建议,采用FeSO4.7H20为沉析药剂,采用同步沉析法在CAST反应池的进水/曝气阶段对CAST反应池的主反应区进行加药除磷。铁盐溶药浓度为288gFeSO4-7H2O/L,加药时厂区的瞬时进水流最为33000m3/d,反应池主反应区的TP指标浓度按6mg/L计,加药泵流量控制在800L/h左右,折合加药浓度为75.81mg/Lo由于该污水厂调试进水各指标严重超标,,对工艺参数的调整及调试措施经过了比较长时间的摸索,经过3个月左右的调试后,整个处理工艺连续进水,能够正常运行,经监测处理水质完全达到设计要求。6结语建设一个新的污水处理厂所需一次性投资大.而且污水处理厂常年的运行维护费用较高.因此科学合理的设计就显得尤为重要。通过参与对该污染处理厂CAST系统的设计经验总结,应该注意如下儿点:1调试前,对所有设施、管道及水下设备进行检查,彻底清理所有杂物和垃圾,以避免通水麻管道、设备堵塞和维修水下设备影响调试的顺利进行。特别是生化池体渗漏和潜水搅拌机的维修等问题,必须在调试前解决。2培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积两三米高,污染走道和现场仪器仪表,这一问题是培菌初期的必然现象,给生化池投入适量污泥和控制好溶解氧量可以解决此问题。3为减少对鼓风机风量大小控制的繁琐人工操作,丿、'、Z该给鼓风机安装变频器,让生化池在线监测DO仪测定值的变化来自动调整鼓风机的风星大小,以此来准确把握调试过程屮生化池的溶解氧含量。4在调试运行过程屮,遇到下南时,南水与污水混合,进水浓度不高。可以根据实际进水水质情况,适当调整运行周期,减少曝气时间和曝气量大小。在降低了生产成木的条件下,同样可以实现污水的达标排放。