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  • 2023-01-01 08:31:02 发布

马头岗污水处理厂UCT工艺的设计与运行

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摘要:马头岗污水处理厂采用了多功能UCT工艺,可根据水质、水量的变化以及季节的不同将系统灵活调整为常规UCT、改良UCT、A2/O和倒置A2/O等四种不同的处理工艺,从而保证了在不同的环境条件下均能达到最佳的运行工况。运行结果表明,该工艺既具有较高的COD、BOD、SS去除率,又解决了其他工艺在脱氮除磷时存在的问题,各项出水指标均达到了设计要求。关键词:马头岗污水处理厂;UCT工艺;脱氮除磷DesignandoperationofUCTProcessinMatougangSewageTreatmentPlantSHENLian-feng1,LIUWen-xia1,HUZong-tai2,KOUYuan—bo1,LIYou1(1.DepartmentofEnvironmentalEngineering,HenanAgriculturalUniversity,Zhengzhou450002,China:2.ZhengzhouSewageTreatmentPlant,Zhengzhou450001,China)Abstract:MultifunctionUCTprocesswasusedinMatougangSewageTreatmentPlant,whichcanbeflexiblyadjustedtoconventionalUCTprocess,improvedUCTprocess,A2/OprocessandinvertedA2/Oprocesswiththechangeofsewagequality,sewagequantityandseason.Soitcanreachtheoptimaloperatingconditionindifferentenvironment.TheoperationresultsindicatethattheprocesshashighremovalratesofCOD.BODandSS。andcansolvethecontradictoryproblemsinnitrogenandphosphorusremovalbyotherprocesses.Theeffluentindexesallreachthedesignrequirement.Keywords:MatougangSewageTreatmentPlant;UCTprocess;nitrogenandphosphorusremovalUniversityofCapetown(UCT)工艺是由南非开普敦大学开发研究的一项新的污水处理工艺,它是类似于A2/O工艺的一种脱氮除磷工艺[1]。该工艺既具有较高的COD、SS去除率,又解决了以往其他工艺在脱氮除磷时存在的矛盾问题,是一种值得推广应用的先进工艺,郑州马头岗污水处理厂即采用了该工艺。1 污水处理厂概况郑州市马头岗污水处理厂占地为32.9hm2,服务范围为金水路以北,京广铁路、沙口路以东,北郊环路以南,郑东新区金水河、龙湖南北运河以西,总服务面积约92.3km2。马头岗污水处理厂采用UCT工艺,设计处理能力为30×104m3/d,远期为60×104m3/d\n,设计进、出水水质见表l。该污水处理厂从2007年9月开始试运行,出水经贾鲁河最终进入淮河。表1设计进、出水水质Tab.1Designinfluentandeffluentquality2工艺设计马头岗污水处理厂进水中有60%的生活污水和40%的工业废水,污水中除有机物含量较高外,NH+4-N和TP的含量也较高。综合国家现行产业技术政策对污水处理工艺的限制、环境要求达到的污染物去除率、运转经济性、污泥处理等因素后,决定采用UCT工艺,工艺流程见图1。UCT工艺可以解决硝态氮对除磷的不利影响,特别对于碳氮比和碳磷比不高的污水,更能显示其优越性。图1工艺流程Fig.1Flowchartoftreatmentprocess进水首先经粗格栅去除大颗粒悬浮固体,然后由进水泵房提升流经细格栅、旋流沉砂池进一步去除悬浮固体和细小的砂粒,之后进入UCT反应池,最后经二沉池沉淀后排人贾鲁河。①粗格栅在进水前池设置了钢丝绳式粗格栅6台,安装角度为75℃,栅条长度为5m,栅条间距为25mm,安装深度为17m。②细格栅设7台(5用2备)螺旋式细格栅,功率为1.5kW,格栅直径为1.8m,栅条间距为6mm,安装角度为35°,要求过栅流速≤0.8m/s,单台格栅最大流量为3060m3/h。每台细格栅前后各设一闸门,细格栅前后液位差≤10cm。③旋流沉砂池及巴式计量槽\n沉砂池直径为6m,深为3.2m,共有4座,单池设计高峰处理量为4063m3/h。每座沉砂池设进、出水闸门各一个,池内装有功率为1.5kW的轴流搅拌器4套,并配套功率为7.5kW、流量为180m3/h、出口压力为170kPa的罗茨鼓风机4台。沉砂池出水经4条喉宽为1m、单条设计流量为3125m3/h的巴氏计量槽后进入初沉池。④初沉池设4座辐流式中进周出沉淀池,单池直径为40m,池边水深为4.3m,池底坡度为12:l,池容为5400m3,设计表面负荷为1.96m3/(m2·h),停留时间为1.24h。初沉池可以去除约50%的悬浮物、25%的BOD5。每座初沉池均设有直径为40m的刮泥机l台,刮泥机每小时运行一周。⑤UCT生化反应池生化反应池4座。单座池长为160m,宽为62m,水深为6m,有效池容为57370m3,由厌氧段、缺氧段和好氧段组成,好氧段预留一机动区,其中厌氧段池容为9120m3,缺氧段池容为9900m3,好氧段池容为38350m3。全池总停留时间为15h,泥龄为12d,气水比为7.6:1,污泥负荷为0.104kgBOD5/(kgMLSS·d)。每座反应池安装刚玉曝气器约12500个,设叶轮直径为650mm、功率为5kW的搅拌器8台,叶轮直径为2200mm、功率为4kW的推进器16台,安装内回流泵6台。反应池的几何池型采用完全混合式和推流式相结合的流态布置,其中厌氧段和缺氧段采用完全混合循环流方式,机动区和好氧段采用推流式。该生化池可根据需要通过改变进水及内外回流的位置,将工艺调整为常规UCT、改良UCT、A2/O、倒置A2/O等四种运行工艺。⑥二沉池设8座辐流式周进周出沉淀池,单池直径为45m,池边水深为4.5m,单池池容约为7150m3。停留时间为3.6h,表面水力负荷为1.28m3/(m2·h)。二沉池对生化处理后的混合液进行固液分离,以保证出水水质。二沉池底部设有直径为45m的单管穿孔刮吸泥机1台,刮泥机每小时运行一周,中心驱动。⑦污泥处理系统污泥处理系统由回流及剩余污泥泵房、污泥浓缩脱水机房和污泥干化车间组成。主要设备有:流量为940m3/h、扬程为60kPa的回流污泥轴流泵4台;流量为97m3/h、扬程为140kPa的剩余污泥泵1台;功率为5kW的搅拌器1台。采用全封闭的浓缩脱水机和封闭式的污泥输送及干化设备,不仅脱水效率高,能使污泥含水率降到75%~80%,并且避免了气味造成的不利影响。3  UCT工艺的结构与工作原理\n马头岗污水处理厂进水中约有40%的工业废水,水质、水量变化较大,为此在工程设计中采用了可以调节的多功能UCT工艺,生化池的平面结构如图2所示。其中4#为好氧段,由五条串联廊道组成,2#为缺氧段,1#和3#在不同的工艺可调整为厌氧段或缺氧段,1#、2#和3#均没有进水调节堰门,1#和2#还设有好氧段混合液回流闸门和二沉池回流污泥闸门,1#设有缺氧段混合液回流闸门。在实际运行中,根据水质、水量和季节的变化,通过调节1#、2#和3#的的堰门和闸门可将系统灵活转变为常规UCT工艺、改良UCT工艺、A2/O工艺和倒置A2/O工艺。①常规UCT工艺打开图2中的1#进水调节堰门和缺氧段混合液回流插板闸,以及2#回流污泥插板闸,2#好氧段混合液回流闸门,关闭其余可节堰门及闸门即可转变成常规UCT工艺,工艺流程图如图3所示,此时1#为厌氧段,2#和3#为缺氧段。在常规UCT工艺中,二沉池的回流污泥和好氧段的混合液分别回流到缺氧段,其中携带的NO-3通过反硝化得以去除,另增设了缺氧段至厌氧段的混合液回流,实现生物释磷。这样就有效的避免了反硝化和释磷争夺有机质而相互影响,实现了高效脱氮除磷。但该工艺由于增加了两端混合液内回流,会造成运行费用增加。对于污水中有机物、氮、磷浓度都较高,又处于满负荷运转的冬、春季节,该工艺是一种最理想的处理工艺。②改良UCT工艺打开图2中的1#进水调节堰门和缺氧段混合液回流插板闸及2#回流污泥插板闸,关闭其余调节堰门及闸门即转变成改良UCT工艺,工艺流程如图4所示,此时1#仍为厌氧段,2#和3#为缺氧段与常规UCT工艺相比,改良UCT工艺减少了好氧段向缺氧段的混合液回流,这主要适用于污水中有机物、SS和磷含量都较高,而氮含量不是很高,污泥具有较好的吸附凝聚性能的春季。该工艺同样克服了反硝化和释磷争夺有机质的问题,而且减少了一段混合液内回流,运行费用也会很低。③A2/O工艺\n打开图2中的1#进水调节堰门、1#回流污泥插板闸以及2#进水调节堰门、2#好氧段混合液回流插板闸,关闭其余调节堰门及闸门即可转换成A2/O工艺,工艺流程如图5所示,此时1#仍为厌氧段,2#和3#为缺氧段A2/O工艺的分点进水方式,保证了缺氧池中的反硝化和厌氧池的生物除磷对碳源的需求,其混合液内回流形式提高了系统的生物脱氮效率。但二沉池回流污泥直接回流到厌氧段,会造成回流污泥中NO-3在厌氧段反硝化时与释磷菌争夺碳源,导致不能充分释磷,使出水中含磷量偏高。因此,该工艺目前在强化脱氮除磷的污水处理厂的应用逐步减少。但该工艺只有一段混合液内回流,运行费用相对较低,可用于进水中有机物,氮含量较高,而SS磷含量不是很高,且污泥吸附凝聚性能不是很好的秋、冬季节。④打开图2中的1#进水调节堰门、1#回流污泥插板闸、1#好氧段混合液回流插板闸及2#好氧段混合液回流插板闸、3#进水调节堰门,关闭其余调节堰门及闸门,即可转换成倒置A2/O工艺,工艺流程如图6所示,此时1#和2#为缺氧段,3#为厌氧段。倒置A2/O工艺是将A2/O工艺的厌氧段、缺氧段倒置,缺氧段设在厌氧段之前。回流污泥、好氧段混合液回流和大部分污水先进入缺氧池,回流污泥和好氧段混合液中的NO-3在此进行反硝化去除,使脱氮能力得到显著加强,也避免了回流污泥中携带的NO-3对厌氧段的不利影响,确保后续厌氧池处于绝对厌氧状态。聚磷微生物经历厌氧环境之后直接进入生化效率较高的好氧段,其在厌氧环境下形成的吸磷动力得到了更有效的利用,从而提高了对磷的去除效率。该工艺对于氮磷含量都较高、水温相对较低的污水都有较好的去除效率。4 运行效果根据进水水质,马头岗污水处理厂目前有两组系统采用了常规UCT工艺,另两组采用了倒置A2/O工艺,至今运行状态一直比较正常,2008年1月-6月的运行数据见表2。可以看出,除了l、2月份因处于硝化培菌阶段,NH+4-N和TN去除效果不理想外,其他时段各项出水指标均达到了设计要求。该工艺不仅对COD、BOD5、SS的去除率高(≥93%),且对TP的去除率也很高,最高达到了96%,最低也达到了81%,另外随硝化培菌的完成和气温的升高,NH+-N去除率6月份达到了99%。可见,该工艺去除效率高、耐冲击能力强,是一种很好的城市污水处理工艺。表2运行结果\nTab.2Operationresults5 结果与讨论①马头岗污水处理厂采用的多功能UCT工艺,可根据水质、水量的变化及季节的不同灵活调整为常规UCT、改良UCT、A2/O和倒置A2/O等四种不同的处理工艺,从而保证了在不同的环境条件下均能达到最佳的运行工况。目前采用的常规UCT工艺和倒置A2/O工艺都有效地避免了同时脱氮除磷的矛盾,氮、磷去除率都在80%以上,COD、BOD5、NH+4-N和TP等各项出水指标均达到了设计要求。②该工艺在生化池的好氧段设机动区,可根据季节和水温变化调整其功能,在夏季水温较高时,硝化及反硝化速率大大提高,可调整好氧段的机动区作为缺氧区,使反硝化反应更为彻底,降低出水总氮,避免二沉池污泥上浮。在冬季水温低,可调整好氧段的机动段作为好氧区,使硝化更充分,保证出水水质。③由于马头岗污水处理厂进水中含SS较高,故工艺设计时在生化池前设置了初沉池,但这造成生化池的缺氧段或厌氧段碳源不足,在运行时要灵活调整初沉池的沉淀时间,同时增设超越初沉池的管道,必要时污水可超越初沉池直接进入反应池。