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  • 2023-01-02 08:30:38 发布

炼油厂高浓度污水处理系统冲击状态运行状况分析

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石油炼制与化工2014年3月节能减排PETROLEUMPROCESSINGANDPETROCHEMICALS第45卷第3期#ª«¬s®¯°±`²³´³µF2吴潮汉(中国石化湛江东兴石油化工有限公司,广东湛江524012)摘要:高浓度污水水质平稳是炼油厂实现污水稳定达标排放的关键。通过对南方某大型炼油厂高浓度污水处理系统各工段冲击状态的进水、出水水质进行全面分析,发现碱渣湿式氧化工段出水中酚和硫化物、污水除油工段出水含油均超过设计要求,生化过程溶氧偏低,导致高浓度污水处理系统冲击状态水质较差。针对发现的问题,提出了相应的解决方案。关键词:污水处理碱渣序批式反应器曝气生物滤池湿式氧化石油加工过程产生的高浓度污水,污染物浓性质的变化而变化;以回用污水作为补充水的循度高、可生化性差、含盐量高,为使这部分污水实环冷却水系统排污水,可生化性差,且水质随循环现达标排放,企业多采用特殊工艺技术进行单独水运行状况变化而大幅变化。因此,这些污水一处理,一般可以达到环保排放标准要求。但随着般需要采用特殊工艺进行处理,水质才能达到环国家和地方环保标准提高和加工原油劣质化、多保排放标准。样化,给高浓度污水处理系统稳定运行带来挑2高浓度污水处理工艺流程[1]战。因此,对高浓度污水处理系统在水质冲击状态下进行全面分析,找出冲击状态的运行瓶南方某大型炼油厂污水采用“清污分流、污颈,提出解决方案,对有效解决高浓度污水处理污分治”的先进理念进行治理,即高、低浓度污水系统满足环保指标和加工原油劣质化、多样化分开处理。图1是高浓度污水处理工艺流程,其中湿式氧化处理能力为1m3要求具有特别重要的意义。通过对南方某大型?h,序批式反应器炼油厂高浓度污水处理系统各工段冲击状态的(SequencingBatchReactor,简称SBR)处理能力为30m3进水、出水水质进行全面分析,发现碱渣湿式氧?h;气浮单元至最后一级的曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,简称BAF)处理能力均化工段出水中酚和硫化物、污水除油工段出水为60m3含油浓度均超过设计要求,生化过程溶氧能力?h。针对高浓度污水特性,首先对碱渣污水进行湿式氧化,去除绝大部分硫化物、酚等主要偏低,导致高浓度污水处理系统冲击状态时水污染物,出水经稀释后采用SBR工艺处理,再与电质较差。本文针对发现的问题,提出了相应的脱盐排水及循环冷却水排污水混合,经气浮除油解决方案。后先后采用BAF(三级串联)和流化床生物反应器1炼油厂高浓度污水来源及特性(MovingBedBiofilmReactor,简称MBBR)工艺处理,去除可生化COD和氨氮,出水经催化氧化炼油厂高浓度污水主要来自常减压蒸馏、催工艺提高可生化性后,再次采用BAF工艺进一步化裂化、加氢裂化和重整等装置的碱渣污水、电脱降低COD和氨氮浓度,使污水水质最终实现盐排水、以回用污水作为补充水的循环冷却水系达标。统排污水。南方某大型炼油厂高浓度污水由0.2333m?h碱渣污水、19m?h电脱盐排水和19m?h循环冷却水排污水组成。碱渣中溶解固体、酚、硫化收稿日期:20131009;修改稿收到日期:20131118。物等污染物浓度及COD极高,可生化性(BOD与作者简介:吴潮汉,工程师,现任中国石化湛江东兴石油化工COD比值,简称B?C比)差,处理十分困难,且水质有限公司副总经理,主管生产、技术和HSE工作。波动大;电脱盐排水含油含盐量高,且水质随原油通讯联系人:吴潮汉,Email:wuch.zjdx@sinopec.com。\n第3期吴潮汉.炼油厂高浓度污水处理系统冲击状态运行状况分析79图1某炼油厂高浓度污水处理流程水COD为1696mg?L,NH、NO和总氮质3高浓度污水处理系统冲击状态运行情况3N3N量浓度均较高,分别为44,29.3,99mg?L;电脱盐31主要水质排水水质较好,COD为614mg?L、B?C比为0.32、冲击状态的高浓度污水处理系统各工段水质可生化性较好,NH3N、NO3N和总氮质量浓度分分析结果见表1。由表1可见,碱渣经湿式氧化处别为35,7.3,58mg?L;循环冷却水系统排污水水理后的出水水质仍然非常差,COD高达65910质好,COD仅为63mg?L,NH3N、NO3N和总氮mg?L,可生化性能极差,B?C比仅为0.03;SBR出质量浓度均较低,分别为0,8.7,14mg?L。表1高浓度污水处理系统冲击状态各工段水质mg?L项目!(油)CODBOD!(NH3N)!(NO3N)!(总氮)电脱盐排水79.0614195357.358循环冷却水排污水3.66308.714碱渣污水10908.022070037464168湿式氧化出水5473.0659102140364792SBR出水70.116965904429.399调节均质罐出水95.4539487.572气浮出水51.8483240456.481BAF1出水291513.874MBBR出水11.213020525.980催化氧化出水5310556.779BAF2出水4510503.97632犆犗犇处理效果污水从进入混合均质罐至处理完毕的整个过程中,氨氮质量浓度始终保持在50mg?L左右、NO由表1可见:电脱盐排水、循环冷却水系统排3N污水和SBR出水3种污水混合均质后,出水COD保持在5mg?L左右,总氮保持在80mg?L左右,为539mg?L、含油质量浓度95.4mg?L,说明COD超过了环保排放标准,表明处理系统氨氮处理效较低、含油量较高;经气浮工艺处理后,COD降低果较差,硝化和反硝化作用较弱。到483mg?L,COD降低率为10.4%;经BAF(三34除油效果级串联)处理,COD由进水483mg?L降低到291由表1可见,混合均质出水和气浮出水中油质mg?L,COD降低率为39.8%;经MBBR工艺处量浓度分别为95.4mg?L和51.8mg?L,混合均质理,COD降低到130mg?L,COD降低率达到罐除油效果达到了设计限定值,但气浮除油效果55.3%;经“催化氧化+生化”工艺处理,COD降低较差,出水含油量未达到设计要求的20mg?L。污到45mg?L,COD降低率高达65.4%。这些结果[2]水含油对生物膜影响较大,因为油一般易附着表明,各工艺单元对COD的处理效果较好,外排在生物膜上,影响生物代谢和传质,导致生物活性污水水质达到了当地新排放标准。下降,也增加了COD的处理负荷,特别是当含油33氨氮处理效果量较高时,对生化过程影响更大。由表1可见,混合均质出水NH、NO3N3N4高浓度污水系统的主要问题和总氮质量浓度分别为48,7.5,72mg?L,出水中无NO2N,说明污水含有约25mg?L的有机氮。(1)污水可生化性差。SBR进水为稀释后的\n80石油炼制与化工2014年第45卷湿式氧化出水,COD高达65910mg?L,BOD为稀释30倍含油量仍达180mg?L,这种水质不宜直[6]2140mg?L,B?C比仅为0.03左右,说明生化性极接采用SBR处理;BAF是20世纪80年代发展[7]差。根据研究结果和实践经验,污水采用生化方起来的一种新型生物膜法污水处理工艺,与普法处理,B?C比一般要求达到0.3左右,否则COD通活性污泥法相比,具有容积负荷和水力负荷大、难以被微生物有效降解。现场监测结果表明,SBR水力停留时间短、基建投资少、不产生污泥膨胀等对COD的降低率仅为13%,经稀释后的湿式氧化优点,但BAF对进水悬浮物(SS)和含油量要求较碱渣污水,不适合直接采用好氧生化方法处理。高,现场污水含油量超过BAF要求,因此不宜直接(2)曝气池溶解氧浓度偏低。污水好氧生物采用BAF处理。处理是以好氧菌为主体的微生物种群,曝气池内5高浓度污水处理系统的整改建议必须有足够的溶解氧。如果溶解氧不足,必将对微生物的生理活动产生不利影响,从而影响污水(1)对碱渣湿式氧化系统进行改造。碱渣经[3]处理效果。大量运行经验表明,若使好氧微生湿式氧化处理后酚和硫化物含量仍然很高,应对物保持正常的生理活动,曝气池内的溶解氧浓度湿式氧化工艺条件进行优化,提高对酚和硫化物一般应保持在2mg?L以上。现场BAF池的溶解的处理效果。氧浓度低于0.2mg?L,远低于要求的2mg?L,对(2)设稀释污水除油设施。在SBR前增设除生化反应极其不利,导致处理效果差。油设施,将进入SBR系统的污水中油质量浓度控(3)污水的生物毒性强。酚及其衍生物是工制在50mg?L以下,以保证SBR的处理效果,为后业污水中常见的高毒性、难降解的有机物,不仅损续工艺过程提供水质较好的污水。害菌体细胞膜,促使菌体蛋白凝固,还对某些酶系(3)对污水除油设施进行整改,保证出水含油统,如脱氢酶和氧化酶产生抑制作用,破坏细胞的量达标。涡凹气浮出水含油量超标,因此,应对涡[4]正常代谢作用。研究结果表明,当污水中酚质凹气浮单元进行整改,确保出水含油量稳定达标,量浓度大于100mg?L时,就会对生物处理产生抑将水中油质量浓度控制在20mg?L以下,为后续制作用;硫化物是污水中另一种常见的生物有毒生化处理和降低COD处理负荷创造水质条件。物质,一般要求进水中硫质量浓度不得超过30(4)将SBR出水后三级串联BAF的第一级mg?L。现场水质分析结果表明,SBR进水酚和硫改为酸化水解池。BAF对水质稳定性要求较高,化物质量浓度分别高达1200mg?L和150mg?L,对经常出现冲击的不稳定水质适应性较差。酸化远远超过微生物的耐受限度,导致处理效果差。水解具有较高的抗冲击能力,对油污、悬浮性固体(4)污水生化处理营养物比例失衡。参与活浓度(SS)等耐受性较强。因此,将第一级BAF改性污泥处理的微生物,需要不断从周围环境的污成酸化水解池,可以提高该工艺过程的抗冲击能水中吸取其所必须的营养物质,包括碳源、氮源、力,且可改善污水的可生化性能,为提高后续BAF无机盐类等。通常条件下要求C、N和P元素的质的处理效率创造有利条件。量比为100∶5∶1。现场SBR进水的C、N和P元(5)增加BAF曝气量,提高溶解氧浓度。素的质量比为2200∶120∶1,严重偏离适宜微生BAF过程溶解氧浓度仅为0.2mg?L左右,大大低物的营养物质比例;BAF进水C、N和P元素的质于处理过程要求,因此,应对BAF曝气系统进行改量比为300∶100∶1,也偏离适宜营养物质的比造,增大曝气量,将溶解氧浓度提高到2mg?L以例,由此可见,进水中磷酸盐浓度严重不足。上,以保证BAF的处理效果。(5)污水处理工艺不尽合理。碱渣湿式氧化(6)补充磷源,改善C、N和P的配比。在处理后的出水酚质量浓度仍然高达36000mg?L,SBR和BAF进水中适度补充磷酸盐,将污水C、N硫化物质量浓度达到4500mg?L,说明湿式氧化和P元素的质量比调整到100∶5∶1,满足微生物对酚和硫化物的处理效果较差,采用低温湿式氧生长和繁殖的营养要求。化工艺不合适;碱渣经湿式氧化并稀释后,COD仍6结论高达2200mg?L,且B?C比很低,可生化性很差,这种高COD、低B?C比污水不宜直接采用好氧生(1)冲击状态高浓度污水处理系统对COD具[5]化工艺处理;湿式氧化出水含油达到5473mg?L,有较好的处理效果,水质可以达到地方新标排放\n第3期吴潮汉.炼油厂高浓度污水处理系统冲击状态运行状况分析81要求。参考文献(2)冲击状态碱渣的湿式氧化处理效果较差,[1]张超,李本高.石油化工污水处理的技术现状与发展趋势出水中酚和硫化物浓度仍然很高,远超设计标准,[J].工业用水与废水,2011,42(4):611影响污水的后续生化处理。[2]马量.涡凹气浮在炼油污水处理中的应用[J].石油炼制与化工,2006,37(5):5760(3)冲击状态高浓度污水处理系统的除氨、除[3]周群英,高廷耀.环境工程微生物学[M].2版.北京:高等教氮效果差,出水氨氮超过排放新标准要求,原因在育出版社,2000:7于生化过程的溶解氧浓度不够,硝化细菌不能正[4]王晓云,车向然.炼油废水水质特性及其治理技术[J].水科常生长。学与工程技术,2008,32(6):5355(4)应对湿式氧化装置进行改造,提高除酚、[5]高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程[M].3版.北京:高等脱硫效果;对进SBR污水增设除油设施,将含油量教育出版社,2007:7[6]张自杰.排水工程[M].4版.北京:中国建筑工业出版社,控制在20mg?L以下;提高生化过程污水的溶氧2000:6浓度,并适当补充磷酸盐,调整微生物所需的营养[7]郑俊,吴浩汀.曝气生物滤池工艺的理论与工程应用[M].北物比例。京:化学工业出版社,2005:1犈犉犉犈犆犜犗犉犠犃犛犜犈犠犃犜犈犚犛犎犗犆犓犗犖犚犈犉犐犖犈犚犢犎犐犌犎犆犗犖犆犈犖犜犚犃犜犐犗犖犠犃犛犜犈犠犃犜犈犚犜犚犈犃犜犕犈犖犜犛犢犛犜犈犕WuChaohan(犛犐犖犗犘犈犆犣犺犪狀犼犻犪狀犵犇狅狀犵狓犻狀犵犘犲狋狉狅犮犺犲犿犻犮犪犾犆狅犿狆犪狀狔,犣犺犪狀犼犻犪狀犵,犌狌犪狀犵犱狅狀犵524012)犃犫狊狋狉犪犮狋:Keepingthestablequalityofhighconcentratedwastewateristhekeytoreachthedischargestandardsforrefinerywastewater.Theoperationresultsofhighpollutantwastewatertreatmentsystemindicatethatthewastewatershockhasasevereinfluenceonalkalineresiduewetairoxidationprocessandoilremovingprocess,resultinginmorephenol,sulfideandoilthandesignrequirementintreatedwastewaterandlowdissolvedoxygeninbiochemicalprocessunderthewastewatershockconditions.Itbecomesthebottleneckforeffluenttomeetthedischargestandards.Solutionswereputforwardtosolvetheproblems.犓犲狔犠狅狉犱狊:wastewatertreatment;alkalineresidue;sequencingbatchreactor;biologicalaeratedfilter;wetairoxidation櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫸櫐殾櫐櫐櫐櫐殾櫐单段全循环加氢裂化装置最大量生产优质柴油专用催化櫐殾简櫐櫐櫐讯櫐殾櫐剂的空白,为我国炼油行业开辟了提高柴汽比、多产满足欧Ⅴ排放标准柴油调合组分的新途径。FC14加氢催化剂以特种改性分子筛和无定形硅铝的中国石化抚顺石油化工研究院研制成功复合物作为裂化组分,通过优化催化剂配方和制备工艺,新型柴油加氢催化剂能够满足最大量生产优质中间馏分油尤其是优质低凝柴油的需要。研究人员开发了多项新技术,并就特种改性分由中国石化抚顺石油化工研究院研制成功的一种最子筛产品、催化剂组成、相关工艺流程等创新技术内容申大量生产柴油的加氢催化剂及其制备方法,近日获得第十请了专利保护,目前已获得5项专利授权。五届中国专利优秀专利奖。应用该技术开发成功的FC14加氢催化剂整体性能达到国际领先水平,填补了国内大型[郑宁来供稿]\n炼油厂高浓度污水处理系统冲击状态运行状况分析作者:吴潮汉作者单位:中国石化湛江东兴石油化工有限公司,广东湛江,524012刊名:石油炼制与化工英文刊名:PetroleumProcessingandPetrochemicals年,卷(期):2014(3)引用本文格式:吴潮汉炼油厂高浓度污水处理系统冲击状态运行状况分析[期刊论文]-石油炼制与化工2014(3)