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  • 2023-01-02 08:30:56 发布

噻吩衍生物生产废水处理工程实例-论文

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INDUSTRIALWATER&WASTEWATER工业用水与废水v。1.45No.4Aug.,2014噻吩衍生物生产废水处理工程实例周华敏,郑钊2裘建平,姚杰(1.浙江水美环保工程有限公司,杭卅l310012;2.金华职业技术学院制药与材料工程学院,浙江金华321007;3.富阳环境保护局,浙江富阳311400)摘要:根据噻吩衍生物生产废水特点,可分为酸性废水、碱性废水、高盐废水和低浓度废水等,采用混凝沉淀一微电解/Fenton一厌氧一PAC—SBR工艺进行处理。工程运行结果表明,出水CODNH3一N、rP的质量浓度分别为94、l3、0.3rllg/L。达到GB8978-1996(~-水综合排放标准》中一级排放标准的要求。关键词:噻吩衍生物;微电解;Fenton;PAC—SBR中图分类号:X703.1文献标识码:B文章编号:1009—2455(2014)04—0071—03噻吩衍生物被广泛应用于合成医药、农药、染削减明显。高盐废水经负压蒸馏后与预处理后的酸料等领域[1-23。某药业有限公司采用化学合成方法碱废水混合,再采用微电解/Fenton一混凝沉降处理专业生产2一噻吩乙醇、2一噻吩甲醛、氯吡格雷硫后与低浓度废水混合,依次进行水解酸化一厌氧一酸等噻吩衍生物。生产过程中产生酸性废水、碱性好氧选择器一PAC—SBR处理。该废水处理工程自废水、高盐废水和低浓度废水等工艺废水约445t,2011年调试正常以来.系统出水各项指标均能达生活污水55t。噻吩衍生物生产废水具有污染物种到GB8978-1996(污水综合排放标准》中一级排放类多,CODo浓度高,m(BOD)/re(CODo)值低等特标准的要求。点.含有噻吩、甲苯、对甲苯硫酰氯等难生物降解1设计水量及水质或对微生物有抑制作用的成分,属较难处理的高浓废水站工业废水进水量为445t/d(包括酸性废度有机废水。水25t/d,碱性废水25t/d,高盐废水55t/d,低浓目前国内外对同类废水的处理方法主要为物化度废水340t/d),生活污水量为55t/d。废水水质具法、生化法和物化结合生化法等口。本项目根据有高CODNH一N和TP浓度,高盐分,且可生各股废水水质特点,对废水进行分类处理。利用酸化性差的特点。性废水与碱性废水的相互反应对其进行混合/混凝原水水质如表1所示。设计出水水质达到GB预处理.以废治废.大大降低处理成本,污染因子8978-1996中一级排放标准的要求。表1原水及设计出水水质2处理工艺流程及说明混合/混凝处理;高盐废水经双效蒸发预处理;馏根据生产废水的水质特点将废水分为酸性废出液与其它预处理废水混合后采用微电解/Fenton一水、碱性废水、高盐废水、低浓度废水以及生活污混凝沉降处理.之后与低浓度废水混合依次进行水水。利用酸性废水与碱性废水间成分的相互反应作解酸化一厌氧一好氧选择器一PAC—SBR处理。工艺流·7l·\nINDUSTRIALWATER&WASTEWATER工业用水与废水v。1-45No.4Aug.,2014程如图1所示。集水池、酸碱混合池、中间池、微为67h。电解池等单元废气引至废气处理系统统一处理。(2)碱水集水池。1座,钢砼+FRP结构,尺寸为6.6I13×3.0In×4.0In.有效容积为70in,HRT为67h。(3)酸碱混合池。1座,钢砼+FRP结构,尺寸为6.6in×3.0m×4.0in,有效容积为70ITI。内设直轴桨叶式搅拌机2台,桨叶直径为1100mm,转速为30r/min,电机功率为2.2kW。(4)负压蒸馏。1套,Q235B衬铁氟龙防腐,设备尺寸为5.5in×2.0nl×4.0Ill,加热面积为20Ill。预热面积为4Ill,冷却面积为20In。总耗电出水混合液回流量为31.7kW/h,蒸汽耗能为270kg/h(压力为O.4MPa)。图1工艺流程(5)中间池。1座,钢砼+FRP结构,尺寸为将酸性废水与碱性废水按等体积泵人酸碱混合7.51TI×6.5in×4.7in,HRT为48h。充气量表面负池进行间歇处理.低速搅拌混合1h后,向混合液荷为1.5m3/(m·h)。中添加40~60目硅藻土助滤剂6O~150mg/L,然(6)微电解池。1座(分2格并联),钢砼+FRP后采用压滤机压滤分离,可以去除40%的COD。结构,尺寸为5.7In×3.1In×3.0In,HRT为4h,pH和20%的NH一N。高盐废水采用负压蒸馏进行预值为2.5~4.5。HO按去除CODo量的1.5倍投加。处理,通过双效蒸发可去除约8O%的CODo和90%(7)沉淀池。1座,钢砼结构,尺寸为5.4ITIx的盐分。经过预处理的酸、碱废水、高盐废水在中2.6In×4.7m,表面负荷为0.75m3/(m·h)。间池混合后进入微电解池,同时向池中投加HO,(8)调节池。1座,钢砼结构,尺寸为l7.5m×利用铁炭微电解和Fenton反应[77氧化还原难降解9.6in×3.6113,有效容积为556m,HRT为30h。有机物,可将出水m(BOD)/m(COD。)值提高至曝气量(按调节池表面负荷计)为1.5m3/(m·h)。0.35。微电解池出水依次投加石灰和PAM后自流(9)水解酸化池。1座,钢砼结构,尺寸为人沉淀池进行泥水分离,利用微电解池溶出的Fe、8.5In×7.7m×6.0in,有效容积为373ITI,HRT为Fe3+生成絮状沉淀,及石灰与磷酸根、硫酸根分别20h。池内挂置组合填料;设置潜水推流器2台,生成磷酸钙与硫酸钙沉淀,可去除约40%的COD。微孑L曝气装置1组,前期调试时使菌种快速增殖,和75%的TP沉淀池出水与低浓度废水一并进入调运行过程中控制DO的质量浓度为0.2~0.5mg/L:节池.调节池内敷设穿孔曝气管,起到混匀水质的混合液回流比为100%。作用.投加硫酸调节pH值至6~7后由泵提升至(1O)厌氧池。3座,钢砼结构,单池尺寸为水解酸化池,进一步提高废水的可生化性。水解酸14.011q×8.5In×6.0in.有效容积为1963In.HRT化池出水流人厌氧池,进行含氮有机物与含磷有机为4.4d。池内挂置组合填料.每池设置2台潜水物的分解。厌氧池出水与生活污水一起进入好氧选推流器和1组蒸汽管,冬季启动蒸汽加热装置。池择器.池内设穿孔曝气装置.利用厌氧池飘泥对废内控制pH值为6.8~7.2,采用NaHCO维持碱度在水进行预硝化。好氧选择器出水经泵提升人PAC—2000m#L(以CaCO3计),有机负荷为lkg[COD。]/SBR池,利用活性炭的富集作用和微生物代谢过程(in·d)。将有机物分解为CO和HO,COD0去除率达到85%(11)好氧选择器。1座,钢砼结构,尺寸为以上,NHr去除率大于65%,TP去除率约为40%。21.8113×2.0in×5.0In。有效容积为205Ill.HRT3主要构筑物及设计参数为10h;内部设置穿孔曝气管,表面负荷气水体积(1)酸水集水池。1座,钢砼+FRP结构,尺比为3m3/(m2~h),使生活污水与厌氧出水充分混寸为6.6ITI×3.0In×4.0m,有效容积为70In。,HRT合,同时有效控制污泥丝状菌膨胀。·72·\n周华敏,郑钊,裘建平,等:噻吩衍生物生产废水处理工程实例(12)PAC—SBR池。4座,钢砼结构,单池尺(3)厌氧池进水盐度波动大,导致处理效果不寸为6.3m×6.3m×5.5m,总有效容积为795rn。稳定,以KOH结合NaHCO,调节废水碱度,利用单池运行周期为12h。每周期按进水(60min)一钾对钠产生的拮抗作用.可以减轻钠盐对微生物的曝气(480min)一沉淀(90min)一滗水排泥(6O毒害[81。min,排泥在滗水时段开始后30min进行,原则上7结论排泥15min)一闲置(30min)共5个工序。每池排(1)废水作分质预处理,将酸、碱性废水混出水位从4.5m开始降至2.9m。SBR池风机一对一合/混凝预处理,高盐废水双效蒸发预处理。混合供气,气水体积比为30:1。PAC投加量为75kg/后经微电解/Fenton一混凝沉降处理.最后经水解酸(池·次),每隔2~3周投加1次,污泥龄为6.5d,化一厌氧一好氧选择器一PAC—SBR处理,出水COD维持pH值为6.5—7.2。NH一N、TP的质量浓度分别为94、13、0.3mg/L,4各处理工艺运行结果完全满足GB8978-1996中一级排放标准的要求。废水站出水排入化工园区污水处理厂.经过统(2)采用吊袋式结构的铁炭微电解装置,增大一处理后排放。项目2011年6月调试成功,于废水与铁炭接触面积的同时便于检修更换,铁炭中2011年9月通过当地环保部门验收。系统出水水添加催化剂,加快反应速度、提高处理效率的同时质如表2所示。由表2可知,出水水质达到GB有效防止铁炭板结,减少铁炭置换成本,且出水混8978-1996中一级排放标准的要求。凝后泥量少,降低固废处理成本。(3)厌氧后设置好氧选择器,设置混合液回流表2出水水质减少厌氧污泥损失,同时起到除NH一N作用,PAC—SBR工艺占地少,抗冲击能力强,控制灵活,免去后续沉淀池,降解CODo的同时有利于除磷脱氮,保证出水达标排放。参考文献:[1]李洪国,张洪林.噻吩生产及市场应用[J].化工中间体,2oo5,(4):14-16.5技术经济指标[2]王炜,李大峰,杨林,等.聚噻吩及其衍生物在生物医学领域工程占地面积为2736m,工程总投资492万的应用[J].高分子通报,2009,(9):44—55.元。运行费用主要包括人工费、电费、药剂费、蒸[3]安莹,孙力平,陈修辉.铁炭微电解一Fenton氧化预处理嘧啶汽费,其中人工费O.85元/t;电费1.54元/t;药剂生产废水[J].工业用水与废水,2008,39(4):36—39.[4]章毅.UASB一两级A/O处理制药废水工程设计与运行[J].工费1.97元/t(硅藻土0.17元/t,HzSO40.38元/t,业用水与废水,2012,43(1):79—82.NaHCO0.17元/t,H,O20.22元/t,KOH0.26元/t,f5]章程宏,彭书传,陈金思.A2/0工艺处理化学制药工业高盐石灰0.3O元/t,PAM0.1l元/t,聚合氯化铝0.26有机废水[J].工业用水与废水,2012,43(3):31—34.元/I。粉末活性炭0.10元/t);蒸汽费4.57元/t。直f6]高健磊,施龙,周子鹏.MSBR处理制药废水膜污染试验研究接运行费用为8.93元/t。[J].工业用水与废水,2013,44(5):96-99.『7]范树军,张焕彬,付建军.铁炭微电解/Fenton氧化预处理高6存在的问题与解决措施浓度煤化工废水的研究[J].工业水处理,2010,3O(8):93—95.(1)运行过程中硫酸泵流量过小,改用150[8]吴洋.嗜盐菌的嗜盐机制与应用前景[J].硅谷,2013,(13):L/h隔膜式计量泵。9—10.(2)调节池多股水混合后SS及油类的浓度偏高。影响生化效率。因此在调节池后设置1台气浮作者简介:周华敏(1981一),女,浙江l临海人,工程师,硕士,机(外形尺寸为3.9rn×2.0rn×2.2m),刮沫机移动主要从事制药及印染废水的处理和工程设计,(电子信箱)速度为4m/min。气浮进水管中投加聚合氯化铝,jipiqi@126.corn。释放区投加PAM,溶气水回流比为4O%。收稿日期:2014—07—17(修回稿)·73·