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  • 2023-01-04 08:31:23 发布

MBBR工艺用于污水处理厂提标改造工程_朱智

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第42卷第8期山西建筑Vol.42No.8·146·2016年3月SHANXIARCHITECTUREMar.2016·水·暖·电·文章编号:1009-6825(2016)08-0146-03MBBR工艺用于污水处理厂提标改造工程朱智(太原市市政工程设计研究院,山西太原030002)摘要:针对阳泉市污水处理厂提标改造工程情况,提出了移动床生物膜(MBBR)工艺作为主体工艺,介绍了该工程的工艺流程及设计参数,并从污水、污泥处理系统、除臭系统方面,对其工艺技术要求及特点进行了总结,指出该工程的改造建设取得了良好的环境、社会及经济效益。关键词:污水厂,提标改造,MBBR工艺中图分类号:X703文献标识码:ADOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2016.08.0761项目概况4.1污水处理系统阳泉市污水处理厂位于阳泉市东部,桃河南岸,主要服务范4.1.1粗格栅及进水提升泵房围为阳泉市区的桃北、桃南、义井河三个系统所有范围内污水。粗格栅及进水提升泵房土建利用,对构筑物内设备进行更3阳泉市污水处理厂始建于2000年10月,现状规模8万m/d。原换。粗格栅间平面尺寸L×B×H=9.4m×12m×5.5m,分为设计污水处理厂出水排放标准执行GB8978—1996污水综合排2组,可独立运行,单格栅渠宽度B=1200mm。主要设备有钢丝放标准二级标准。绳粗格栅3套(2用1备),栅隙e=20mm。进水提升泵房平面尺近年来,随着城市的发展,该服务区域的污水量达到寸L×B×H=12m×4.8m×5.5m,内设潜污泵4台(3用1备,11万m3/d,需按照规划扩建污水处理厂。由于污水厂预留用地3其中1台变频),单泵流量Q=1200m/h,扬程H=18.6m。已被占用建成电厂,部分已建构筑物还将拆除用来修建铁路。因4.1.2细格栅及曝气沉砂池此本工程只能按照减产提标、异地扩建的原则进行设计,本次设现状细格栅间平面尺寸L×B×H=11.1m×10m×3.0m,3计为现状污水厂提标改造工程,设计规模6万m/d,多余的污水分为3组,可独立运行,单格渠宽1200mm。土建全部保留利用,纳入同步新建的污水厂二期工程。对现有3台回转式格栅更换为内进流式旋转细格栅。主要设备2设计水质有内进流旋转式格栅3套,栅隙e=3mm,安装角度90°,中压冲洗3出水水质执行GB18918—2002城镇污水处理厂污染物排放水泵4台(3用1备),单泵流量10m/h,扬程H=78m,冲洗水箱标准一级A标准。1套。[1]现状曝气沉砂池平面尺寸L×B×H=16m×12m×4.45m,通过对现状污水厂近三年实测进水水质进行数理统计,并3以一定保证率为前提下确定的提标改造进出水水质如表1所示。分成2组,土建部分保留利用。单格设计流量Q=0.472m/s,水表1设计进、出水水质mg/L平流速0.05m/s,有效水深2.5m,停留时间5.67min。主要设备3项目CODBOD5SSTNNH3-NTP有罗茨鼓风机2台(1用1备),风量Q=590Nm/min,风压H=进水水质53015046065514.53.5m,功率N=11kW;吸砂池桥驱动设备2套,跨度B=4m,池出水水质≤50≤10≤10≤15≤5≤0.5深H=4.45m,功率N=0.55kW。3工艺流程4.1.3MBBR生物池提标改造工程工艺流程见图1。MBBR生物池为二级生物处理工艺核心构筑物,在该构筑物鼓风机房内完成污水中有机物的氧化、氨氮的硝化以及生物脱氮、除磷。乙空酸气P加药间P加氯间CMBBR生物池采用现状AOC生物池改造。工艺改造的思路:优先栅渣外运钠AAMlOC2保证预缺氧区、厌氧区、缺氧区池容,好氧区池容不足部分通过投M进水粗进细计曝厌缺B脱二机高滤滤再加填料来补充。改造前,单池好氧区容积为14000m3,厌氧区容B格水格量气氧氧R气沉械效站后生6万m33栅泵栅槽沉池池井池混反水水回积3000m。单池直径56m,内环为厌氧区,直径23.4m,外环为房砂区合应池泵用池池沉站或好氧区。设计将内环(直径23.4m)改造作预缺氧区、厌氧区,并淀排池放增设阀门井(半径3.7m),外圈增加中环(直径45.6m),作为缺图1提标改造工程工艺流程框图氧区,剩余部分作为好氧区。好氧区容积不足,硝化作用及有机4工程设计物去除能力降低,需设置好氧MBBR区域,投加悬浮填料,利用生提标改造工程新建的构筑物有高效反应沉淀池、加药间、加长在填料上的生物膜进行氨氮的硝化及有机物的去除,好氧区末乙酸钠间,改造的构筑物有粗格栅、进水提升泵房、细格栅、曝气端增加内回流泵,将硝化混合液回流至缺氧区进行反硝化脱氮。沉砂池、MBBR生物池、脱气井、加氯间、加药间、加乙酸钠间、回流改造前后单池示意图见图2,图3。及剩余污泥泵房、中间提升泵房、脱水机房及鼓风机房,并对厂区设计生物池10%~30%进水直接进入预缺氧区,70%~90%道路、围墙管线等进行改造。进水通过配水管进入厌氧区,并通过阀门分配进水流量。利用原收稿日期:2016-01-05作者简介:朱智(1983-),男,硕士,工程师\n第42卷第8期2016年3月朱智:MBBR工艺用于污水处理厂提标改造工程·147·水中的碳源通过反硝化作用去除回流污泥及原水中的部分硝态筑物中从低速反应区到斜管沉淀区矾花能保持完整,并且产生的氮,降低硝态氮对厌氧环境释放磷的影响,保证厌氧除磷的效果。矾花质均密度高,在斜管沉淀高密度矾花得到很好的沉淀。单座厌氧区后为缺氧区,缺氧区与好氧区相邻,回流硝化液中的硝态高效反应沉淀池设计参数如表3所示。氮与厌氧池的来水混合,实现反硝化脱氮,缺氧池污水进入好氧表3高效反应沉淀池设计参数池,在好氧池内实现污水中BOD5的降解,将氨氮转化成硝态氮,机械混合池主要设计参数并实现磷的摄取;好氧区为环流特征,为完全混合型,具有较强的设计流量/m3·d-1反应时间/min絮凝回流比GT有效水深/m3000010R=1011×1046.5[2]抗冲击负荷能力。斜管分离/浓缩池主要设计参数设计流量/m3·d-1设计负荷/m3·(m2·h)-1入口流速/m·s-130000140.01444.1.6中间提升泵房及滤池厌氧好氧区好氧缺氧区厌氧缺氧中间提升泵房利用原提升泵房,不再新建。提升泵房位于滤厌氧区区区区区站内,为将污水提升至V形混凝土滤池,滤站内设V形混凝土滤预缺氧区2池4组,每组滤床面积49m。站内设提升泵房,为V形混凝土滤池提供进水;站内还设有鼓风机为滤池反洗供气;设有反洗水泵2图2改造前生物池示意图图3改造后生物池示意图台(互为备用)为滤池反洗供水。另外还设有3台水泵供带式脱预缺氧区、厌氧区、缺氧区不充氧,潜水搅拌机及潜水推流器水机滤带冲洗,2台绿化浇洒泵进行厂区绿化浇洒。设专用空压用于混合液的搅拌及推流,厌氧区DO控制在0.2mg/L以下,缺机1台。站内还设有必要的提升设备及配电、值班等配套用房。氧区DO控制在0.5mg/L以下,好氧区DO控制在2mg/L。主要设备有立式离心泵,4台(3用1备,其中1台变频启动),流3设计在预缺氧区、厌氧区分别设置潜水搅拌器1台,单台功量Q=670m/h,扬程H=10.5m,功率N=30kW;滤池反冲洗泵3率7.5kW;缺氧区设潜水推流器6台,其中,外圈3台推流器单台(利用),3台(2用1备),单台流量Q=735m/h,扬程H=9m;脱3功率为5.5kW,内圈3台推流器单台功率为3.5kW;好氧区(填水机房滤带冲洗泵3台(2用1备),单台流量Q=40m/h,扬程3料区)设填料专用潜水推流器3台,单台功率为5.5kW。设计填H=60m;绿化浇洒泵2台,单台流量Q=20m/h,扬程H=50m;3料拦截筛网,防止填料进入其他区域。此外,好氧区(填料区)底罗茨鼓风机(利用),2台(1用1备),单机风量Q=45Nm/min,部安装微孔曝气器,拦截网筛附近采用管式曝气器,同时辅助一风压H=5m。些吹脱措施防止填料堵塞或沉降,使填料达到流化状态。由于好4.1.7加氯间及接触消毒池氧区(填料区)池容较小,为避免回流泵对好氧区流态的干扰,也现状加氯间内采用液氯消毒,由于本地难以购买液氯,外地避免填料对水泵的影响,本次改造工程在生物池后的每座脱气井运输较为不便且费用较高,加上液氯消毒安全隐患较多,管理水3内设置硝化液回流泵2台,单台流量110m/h,扬程4m;在污泥平需要提高。因此本次将现有加氯设施更换为二氧化氯消毒。3泵房内设置污泥回流泵6台(3用3备),单台840m/h,扬程选用复合型二氧化氯发生器,以氯酸钠和盐酸为原料,将产生的7.5m。含有二氧化氯和氯气的复合消毒剂投加到水中,加氯间利用原加生物池基本设计参数如表2所示。氯间改造而成。设计投氯量12mg/L(有效氯)每日所需氯酸钠量表2MBBR生物池设计参数426.3kg(原料转化率≥85%),氯酸钠配置浓度33%,每日所需项目设计值盐酸量779.25kg,浓度31%。氯酸钠原材料贮罐按照最大用量设计流量/m3·d-1200007d考虑,盐酸原材料贮罐按照最大用量10d考虑。污泥浓度/g·L-14000污泥负荷/kgBOD5·kg-1MLSS·d-10.12受阳大铁路工程建设影响现状接触消毒池需要拆除。拆除污泥龄/d12后污水厂出水将汇集至滤站B滤后水池进行接触消毒。滤站B3污泥产率系数0.77滤后水池有效容积6000m。满足消毒接触时间要求(≥30min)。预缺氧区0.944.1.8加药、加乙酸钠间厌氧区2.2水力停留时间/h加药的目的是为污水化学除磷提供除磷剂(聚铝),加乙酸钠缺氧区8.85好氧区(填料区)5.85的目的是向生物池反硝化反应提供碳源。新建加药间及加乙酸硝化液回流125~250回流比/%钠间,加药间内设一体化PAC加药装置及一体化PAM加药设备污泥回流100供气量/m3·min-1262.5各一套,混凝剂(PAC)投加量25mg/L,助凝剂(PAM)投加量有效生物膜面积/m22.58×1060.5mg/L;加乙酸钠间内设溶液池、溶解池及加药泵,乙酸钠投加填料区投加率/%25.7量100mg/L。4.1.4二沉池4.2污泥处理系统现状3座二沉池采用中心进水、周边出水辐流式沉淀池,单现状阳泉市污水处理厂污泥处理采用污泥浓缩脱水压滤机,332座规模20000m/d,表面负荷qmax=0.54m/(m·h),直径52m,把污泥浓缩与脱水两个环节结合在一起考虑,实现了污泥浓缩脱有效水深3.6m,沉淀时间t=6.7h。相应配备半桥式周边传动水一体化,这一技术不仅可以节省占地,降低基建投资,减少高分刮吸泥机。本工程对现状二沉池土建保留利用,对二沉池中心传子絮凝剂的用量,同时从污泥处理技术发展方向及污泥处理设施动刮泥机进行更换。对环境的影响等方面考虑,采用污泥机械浓缩脱水还可以大大减4.1.5高效反应沉淀池少臭气源与大气的接触面积,减轻对大气的影响及污染。因此本新建2座高效反应沉淀池,单座平面尺寸14m×22.3m,该工程设计污泥处理仍采用浓缩脱水一体化技术。构筑物由反应、预沉—浓缩及斜管沉淀等反应单元组成,在此构目前,阳泉市污水厂已经与格盟电力公司签署了污泥无害化\n第42卷第8期山西建筑Vol.42No.8·148·2016年3月SHANXIARCHITECTUREMar.2016文章编号:1009-6825(2016)08-0148-03SBR中好氧颗粒污泥反硝化聚磷的研究进展李嫄媛(重庆大学城市建设与环境工程学院,重庆400044)摘要:概述了近些年来在SBR反应器中利用好氧颗粒污泥进行反硝化聚磷的研究情况,重点关注了反硝化聚磷颗粒污泥的培养方式和影响颗粒污泥性能的因素,可以为好氧颗粒污泥反硝化聚磷的进一步研究提供参考。关键词:好氧颗粒污泥,反硝化聚磷,影响因素中图分类号:X703文献标识码:ADOI:10.13719/j.cnki.cn14-1279/tu.2016.08.077脱氮和除磷是污水处理中的两个重要内容,如何在同一反应1好氧颗粒污泥同步脱氮除磷的机理器中同步脱氮除磷并达到良好的处理效果是当今的一个重要课好氧颗粒污泥同步脱氮除磷主要是利用反硝化聚磷菌题。而此问题由于好氧颗粒污泥反硝化聚磷菌(DenitrifyingPhos-(DPB)的代谢特性。适当的培养条件下,可在好氧颗粒污泥中培phorusremovalBacteria,DPB)的发现,将会得到良好的解决,这主养出反硝化聚磷菌菌群。反硝化聚磷菌群在厌氧区将外源碳转要是因为利用好氧颗粒污泥反硝化聚磷能够同时实现脱氮除磷,化为胞内储存物(PHAs),在缺氧区以硝态盐或亚硝态盐进行呼另外好氧颗粒污泥还具有沉降速度快、微生物浓度高的优点。较吸作用,同时完成了过量吸磷和反硝化,即利用了反硝化聚磷菌之于传统的脱氮除磷方法,利用好氧颗粒污泥反硝化聚磷,在保[4]的代谢达到除磷脱氮双重目的。此种处理工艺不仅简化了脱证脱氮处理效果的同时,可使对碳源的需求量、剩余污泥产量和氮除磷处理流程,还减少了污泥产量。[1-3]氧的消耗量分别降低50%,50%和30%。2培养反硝化聚磷颗粒污泥的常见方式如何将反硝化聚磷颗粒污泥在SBR反应器中有效培养,以及了解影响好氧颗粒污泥反硝化聚磷性能的因素对于优化好氧颗常见的反硝化聚磷颗粒污泥的培养方式主要是通过对好氧、粒污泥脱氮除磷工艺至关重要。本文结合近些年来国内外相关缺氧、厌氧三种阶段的组合调控,使普通活性污泥或已富含聚磷研究成果,就以上两个方面进行了主要讨论,旨在为好氧颗粒污菌(PAOs)的污泥转化为富含反硝化聚磷菌(DPB)的颗粒污泥。[5]泥反硝化聚磷的深入研究提供一些参考。DAESUNGLEE等采用厌氧/好氧/缺氧/好氧(A/O/A/O)的培櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅櫅处理的协议文件,污水厂污泥经浓缩脱水后(含水率≤80%)输送2)设计采用可同步强化脱氮除磷的移动床生物膜(MBBR)到电力公司,并由后者采用低温碳化技术进行污泥的后续无害化工艺,该工艺容积负荷高,节约占地,适用于污水处理厂升级改造处理和处置。及立体扩容。4.3除臭系统3)采用高效反应沉淀池作为混凝沉淀工艺。该工艺由反应同污水处理工艺一样,臭味的处理方法也有很多,有物理法、区、预沉浓缩区、斜管分离区三个主要部分组成,是典型的高效混化学法和生物法三大系列。主要方法有:活性炭吸附法、化学吸凝沉淀工艺,混凝、反应、沉淀功能于一体的高效反应沉淀池。收法、生物滤池法、离子除臭法等。不同的除臭方法,除臭的机理7结语不同,其技术特点、适用条件等也不尽相同。根据各种不同除臭该工程的改造建设,不仅可以减轻桃河水体污染,还可为娘技术的特点,结合本工程实际情况使用离子除臭工艺。子关水源水质提供有效保障,具有重大的环境、社会、经济效益。5经济分析参考文献:该工程总投资6975.95万元,其中建设工程费用6067.79万元。[1]周丽颖,张竑,张云霞.泰州第一污水处理厂升级改扩建3主要经济指标:单位处理成本1.52元/m,单位经营成本工程AAO工艺的应用[J].中国给排水,2014,30(20):90-31.18元/m。93.26设计特点[2]张万里,周平,毛小伟,等.改良型AO+反硝化滤池工艺1)本着充分发挥现有处理设施处理能力,避免现有设施闲置用于污水处理扩建工程[J].中国给排水,2015,31(24):52-及过低负荷运行(预处理、二沉池)的原则进行设计。55.SewageplantupgradingtransformationengineeringwithMBBRtechnologyZhuZhi(TaiyuanAcademyofMunicipalEngineeringDesign,Taiyuan030002,China)Abstract:InlightofYangquansewageplantupgradingtransformationengineeringconditions,thepaperputsforwardMBBRtechnologyasmajortechnology,introducestheengineeringtechnologyproceduresanddesignparameters,summarizesitstechnologicaldemandsandpropertiesfromaspectsofsewage,slurrytreatmentsystemanddeodorizingsystem,andfinallypointsoutthat:thetransformationengineeringconstructionachievesgreatenvironmentalsocialandeconomicbenefits.Keywords:sewageplant,upgradingtransformation,MBBRtechnology收稿日期:2016-01-10作者简介:李嫄媛(1990-),女,在读硕士