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  • 2022-04-22 11:23:26 发布

范庄油田污水处理工艺技术应用与效果分析

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'  范庄油田污水处理工艺技术应用与效果分析:针对范庄油田回注污水水质不达标的问题,范庄中转站进行了污水处理工艺流程改造。本文从三相分离器、压力除油器、缓冲调节罐、双滤料过滤罐结构原理,污水处理药剂缓蚀、絮凝、杀菌机理,电子杀菌原理,介绍了新建范庄油田污水处理主要工艺技术,并对污水处理技术应用效果进行了对比分析。  关键词:污水处理工艺流程技术应用效果分析    0引言  由于范庄污水处理技术不完善、设备老化等原因,使污水无法稳定达到注水水质标准,从而导致设备、管线腐蚀,寿命缩短,同时造成地层孔隙堵塞,引起注水压力升高,注水量降低,影响开采效果。因此,为确保污水处理后符合注水水质标准,范庄污水处理系统于2010年初改造完毕,5月份正式投产。投产后,提高了污水水质,满足了地层注水的要求。  1污水处理流程分析  1.1改造前污水处理流程及存在问题   采用重力式除油流程:井站来油→200m3沉降罐→60m3污水罐(进口加缓蚀剂)→200m3注水罐(进口加杀菌剂)→注水泵→注水井口。示意图如下:  由于大部分流体在沉降罐内停留时间短,只能除去原水中的浮油和部分分散油,而部分小油滴、乳化油及大部分固体悬浮物未能分离沉降而被污水带出,造成污油和固体悬浮物(SS)在系统前端没有得到良好分离和应有沉降。另外站内沉降分离主要依靠重力沉降(托克斯沉降分离原理),通过物理方法使含油污水中悬浮杂质沉降分离,但粒径小的悬浮物及微小的油滴难以除去。  从2009年全年监测结果可以看出,悬浮物固体含量严重超标。固体含量一般为10mg/L-35mg/L之间,超标几倍甚至十几倍。硫化物含量一般维持在5mg/L左右,含油量时而超标。这是因为范庄油田污水处理仅靠重力沉降除油,工艺流程过于简单,沉降罐由于长期使用,效果较差所致。  1.2改造后污水处理工艺流程  改造后油田污水处理技术工艺主要采用以三相分离器、压力除油器、缓冲调节罐、双滤料全自动过滤器并配合加药为一体的污水处理工艺技术。改造后污水处理工艺流程为:油区来油→三相分离器→压力除油器→缓冲调节罐→双滤料全自动过滤器→污水储罐→注水泵→配水间→注水井口。示意图如下:   2污水处理工艺主要设备  2.1三相分离器  主要功能是油、气、水初步分离。三相分离器主要包括进液舱、沉降舱、水室、油室、捕雾器、不锈钢波纹板、加热盘管等。井站来液进入进液舱后,其容积增大,流速降低,缓冲降压,气体随压力的降低自然逸出上浮,油、气、水靠密度差进行初步分离。初步分离后的水从底部通道进入沉降舱。经过初步分离的液体经过波纹板时,由于接触面积增加,不锈钢波纹板又具有亲水憎油的特性,进行第二次油、气、水的分离。随后进入沉降舱,加热盘管使液体温度增加,从而增加了油水分子碰撞机会,聚结为大油滴和大水滴,在重力作用下,加速油水分离。分离后的油和水分别经过油室和水室后通过出口管道排出。井站来液在进分离器前就已加破乳剂,使乳化膜强度降低,更有利于脱水。油水界面可根据来液综合含水量及油品性质,利用分离器顶部的水堰管进行调整,使分离器达到理想的分离效果。水室出口污水含油指标大幅降低,为下游污水处理有效控制水质起到决定作用,效果明显。  2.2压力除油器  压力除油器是一种将浅池原理和聚结技术有机结合、高效的除油器。其内的波纹板正反交错放置,不需要内部固定支撑,使板距尽可能小,增大浮生面积。液体在波纹板组通道内呈“之”字型流动,流动截面不断变化,为油滴在浮升过程中聚结,在聚结过程中浮升,从而有效地提高了脱油效率。(见表2)   2.3双滤料全自动过滤器  在油田污水处理系统中,过滤装置性能的好坏对整个污水处理工艺的效果有直接影响。范庄油田污水改造工程引进了SLJ-2400型双滤料全自动过滤器。双滤料过滤器填加的并非单一的滤料,而是核桃壳和金刚砂滤料,组成了不同密度的上下两层滤料。核桃壳滤料对污水中原油的过滤效果较好。核桃壳具有较强吸附能力、抗压能力强、化学性能稳定、硬度高、耐磨性能好、亲水性好、抗油浸,经特殊加工的核桃壳滤料介质,与其它滤料相比其最大特点是滤料反洗再生方便;对采油废水可实现高速(50m3/h)的过滤处理。而较低的颗粒密度,易于进行水力反冲洗,且反冲洗强度较低,再生效果好,能直接采用滤后水反冲洗,无需借助气体和化学剂,成本低,效果好。金刚砂滤料采用不同级配比,上层是密度比较小、料径较小的轻质滤料,下层为密度比较大、粒径较大的滤料,形成滤料粒径自上而下由小到大的粒度阶梯滤层。  采用两种不同的滤料,比较接近于理想滤层的分布方式和合理的滤料级配。由于两种滤料的密度差较大,在水中下降速度也不同,密度大的下沉快,密度小的下沉慢。经过多个周期反冲洗后,仍能保持“轻、细”的滤料在上,“重、粗”的滤料在下的分层,形成滤料粒径自上而下由小到大的粒度阶梯滤层,提高了过滤水的穿透能力,最大限度地发挥了整个滤层的吸附能力,最大限度地增加截污量和除油能力,达到除油和除污双重效果(见表3)。  3污水处理药剂缓蚀、絮凝、杀菌机理   3.1缓蚀剂及缓蚀机理  范庄油田污水中主要腐蚀影响因素是硫化物。油田污水中硫化物主要是H2S,当水为酸性或中性时,H2S大部分电离成S2-,S2-与Fe2+反应生成黑色不溶于水的FeS沉淀物,促使阳离子反应不断进行,引起设备和管线的严重腐蚀。腐蚀产物不溶于水,注入地下易造成地层的堵塞。  针对范庄油田污水的特点,油化室经过试验筛选,采用连续加药方法投加缓蚀剂KD-32,既有缓蚀作用又有防垢作用。  3.2絮凝剂及絮凝机理  范庄油田污水主要是采出水。在三相分离器出水口污水含油量、固体悬浮物含量较高,远远达不到回注要求。为进一步处理,在压力除油器进口投加絮凝剂。根据范庄污水特点,经过油化室试验筛选,选用絮凝剂KD-12,采用连续加药方式。  KD-12主要成分是无机、有机高分子混合物。通过吸附在分散的油滴形成的固—液界面或液—液界面,形成桥连作用,或者吸附电子,中和降低胶体粒子的静电斥力,形成较大的絮凝体,过滤去除。  3.3杀菌剂及杀菌机理   油田污水中细菌主要以硫酸盐还原菌(SRB)、腐生菌(TGB)、铁细菌(FB)为主。此类细菌易于生长及繁殖在水管线滞留点(弯头、闸门、水表等)、水罐罐壁垢下及罐底淤泥、过滤罐滤料等场所。在厌气环境下将水中无机硫酸盐还原成硫化氢,从而对设备及管线形成腐蚀,其中产生的腐蚀产物FeS随水注入地层引起堵塞,因此需要杀菌。  3.3.1杀菌剂种类  杀菌剂按化学成分和杀菌机制分为:无机杀菌剂即氧化型;有机杀菌剂即非氧化型两大类。目前范庄油田主要采用有机杀菌剂KD-24为非氧化型,主要成分是醇醚聚合物等。  3.3.2杀菌机理  阻碍菌体的呼吸作用。细菌的呼吸过程靠一种酶,杀菌剂进入菌体影响酶的活性,能量代谢中断,细菌呼吸停止而死亡。  抑制蛋白质合成。蛋白质是细菌生命的物质基础,杀菌剂进入菌体后,使蛋白质沉淀失去活性,达到抑制细菌或致死的作用。  破坏细胞壁。细胞壁是细菌同外界进行新陈代谢及保持内外平衡的物质。杀菌剂破坏细胞壁后即可杀死细菌。   阻碍核酸的合成。核酸是生物体(细菌)遗传的物质基础。杀菌剂进入后破坏了核酸分子的某一环节,从而破坏了菌体的生长和繁殖。  4关键技术'