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  • 2022-04-22 11:23:20 发布

油田采油废水处理工艺改造

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'第35卷第8期水处理技术VO1_35NO.81142009年8月TECHNOLOGYOFWATERTRETMENTAug.,2009油田采油废水处理工艺改造代学民,王争z,郝桂珍1,王淑娜,贾跃然,李丹1(1.河北建筑工程学院,河北张家口075024;2.徐汇区环境监测站,上海200032)摘要:通过对油田采油废水原有处理工艺所存在问题的分析,在充分利用现有设施的前提下,提出了工艺改造路线,包括高效混凝处理技术、高效冷-kp.~艺、吸油除油技术,最后把关工艺是生物滤池过滤。结果表明,该油田废水通过改造后的废水处理系统处理后,出水水质达到了污水综合排放标准(GB8978-96)二级标准。关键词:采油废水;混凝;冷却;生物滤池;X-艺改造中圈分类号:X74文献标识码:B文章编号:1000—3770(2009)08.1l4一O31原废水处理工艺流程及存在问题2工艺改进某油田的蒸汽采油出水量为7000m·d左2.1改造后工艺流程及特点右,该企业原来设计了一套如图1的处理工艺,接纳从表l水质情况看,超标的主要项目为石油类、该采油厂外排污水的河流为地面水V类功能区,结硫化物、水温和COD。在污水处理中经常采用的活合其现有能力,其排水口排放废水执行污水综合排性污泥法、接触氧化法具有管理方便、运行费用低、放标准(GB8978-96)二级标准,建成后出水指标处理效果好等优点,但是对于高盐度、高氯离子含量及排放标准如表1所示。由表1可以看出,采油厂无的水不适用。采用活性炭吸附工艺虽然能够达到去法达标排放,因此环保部门要求限期治理。除污染物的目的,但活性炭的价格高,需要经常更r————]r——1丌换、运行费用高。因此,本项目采用的主要工艺包括采油废水—I1絮凝H气浮H澄清}过滤}一外排高效混凝处理技术、高效冷却工艺、吸油除油技术和图1改造前工艺流程Fig.1Flowchartoftreatmentprocessbeforereconstruction生物滤池过滤,以确保有效降低温度、硫化物、油和C0D,实现达标排放。另根据地表水环境质量标准GB3838-2002,针对该工艺出水排放标准要求,要解决的技术人为造成的环境水温变化应限制存:周平均最大温关键在于:由于硫化铁的溶解度很低,混凝剂采用聚升≤l℃,周平均最大温降≤2℃。外排水的水温应降铁化合物,呵在混凝吸附去除COD的同时,有效降低至30℃。低硫化物的含量;考虑到水温高,不利于水中溶解油经分析可知,由于采油废水本身含油量高、又含的去除,采用高效冷却塔处理设备,将水温降低,则有酚类等有机化合物,使污水中的COD含量高,加油在水中的溶解度也降低、再经过除油,才能有效降上气浮选、澄清工艺投加的除油剂和混凝剂含有大低油和COD浓度,最后经生物滤池处理后排放。设量的有机物,使COD超过国家标准,排放至环境对计中在考虑节约投资的前提下,尽量利用现有的处周围水体造成严重的污染。表1出水水质及排放标准Table1QualityofWastewaterofefluent收稿日期:2008.12—23作者简介:代学民(1972一),讲师,硕=},主要从事水处理方I的研究联系电话:t5832351805:E—mail:dh4l6@126.corn 代学民等,油田采油废水处理工艺改造1l5理工艺,具体工艺流程见图2。3.3m,调节池内设曝气管,使酸与污水快速混合。集水池内设2台污水提升泵(用于冷却塔提升),型号为WQK300—13.22kW污水提升泵(1用1备)。流量300m3.h~,扬程13m,电机功率22kW。集水井:冷却后的水进入集水井,为钢筋砼结吸油毡焚烧构,2座,分别在两座冷却塔后,工艺尺寸为5mx3mx图2改造后处理工艺流程5-3m,有效容积为75m。4台污水提升泵(用于冷却塔提升和除油塔提升),型号为WQK300.13—22kW立式来水中COD约为230mg·L一、温度约为60℃、污水提升泵(2用2备)。流量00m3·h‘1,扬程13m,pH约13,进入集水池,然后由泵提升进入混凝反应电机功率22kW。池,在混凝过程投加的混凝剂降低pH,形成的絮体除油塔:钢结构,2座,工艺尺寸为2mx2.2m,吸附水中油及其它有机物,可降低COD;同时形成每座有效体积5ms,接触停留时间为2min,除油塔硫化铁沉淀去除水中的硫化物。经气浮进行固液分内装填亲油性高分子材料制成的吸油毡,冷却后,水离后进入集水井后,用泵提升至冷却塔进行冷却。中的油溶解度降低,更加容易吸附到吸油毡上,吸油毡工艺中采用耐腐蚀玻璃钢冷却塔对废水进行冷吸附饱和后,取出处理后回用,回用数次后焚烧处置。却,冷却塔进出水温度差40℃,最低温差30℃。经冷生物滤池:生物滤池是由立体弹性填料、炭粒却塔冷却后的水温约30℃。(煤质颗粒,粒度3~5mm)、陶粒(陶土材料,粒度冷却后的废水,油的溶解度进一步降低,此时用2,-~3mm)组成的复合兼氧生物反应器。滤池中兼氧吸油毡过滤除油的效果更佳,经过除油后进一步降微生物附着生长在立体弹性填料、炭粒和陶粒上,部低COD。吸油毡吸附饱和后可挤压再生,多次后焚分微生物在3种混合填料空隙间处于悬浮状态。钢烧处置。筋砼结构,2座,工艺尺寸为g)10mx5.5m,有效容积冷却、除油后,出水如能够达标,则直接排放,如785ms。有效水深5m,总停留时间2h以上。生物滤不能达标还要经过生物滤池过滤,然后排放,生物滤池采用降流式,进行微量曝气,气水体积比1:1;弹性池用处理后的尾水进行反冲洗,反冲水回流至集水池。填料层高2m,滤料层高1m(陶粒和炭粒各0.5m),2.2改进工艺的设计参数定期用空气松动滤层,并进行反冲,反冲洗水回流至集水池:接纳来自过滤工艺的污水,进行缓冲,集水池。生物滤池选用MIT80风机2台,1用1备,钢筋砼结构,工艺尺寸为10mx5mx3-3m。有效容风压50kPa,风量7.45m·min~,电机功率9.6kW;积为150m,,水力停留时间为0.5h。调节池内设置2该风机同时为混凝反应池和pH调节池提供搅拌动台污水提升泵(1用1备),型号为WQK300.8.15kW表2改造后各单元的处理效果立式污水提升泵,流量300mS.h~,扬程8m,电机功Table2RemovalEfficiencyforeachtreatmentunitafterreconstruction率15kw。可以进行水位自动控制,并备有自动保护装置和控制柜。混凝反应池:钢筋砼结构l座,工艺尺寸为2.4mx2.4mx4.5m。投加聚合硫酸铁作为混凝剂,内设曝气管,使药剂与污水快速混合,有效容积24m,,水力停留时间为5min。内设溶药及加药装置。气浮装置:设置SQF.50竖流式气浮装置7套,每套处理量为5Ot·d。。,6用1备,工艺尺寸为3.8mx4.1m,每台功率为7.75kW,配TR.9型溶气罐,溶气回流比为30%。pH调节、集水池:钢筋砼结构,总尺寸为5m×7.3mx3-3m。其中调节池尺寸5mx2mx3.3m,水力停留时间为6min,合建式集水池尺寸为5mx5m× 116水处理技术第35卷第8期力之用。即前处理利用原有的油水分离和气浮选除油、澄清尾水集水池:排水进入尾水集水池,工艺尺寸为和过滤工艺,使水中的含油量降低、同时降低COD8mx6mx3-3111。设置潜水泵两台供生物滤池反冲使用,浓度和悬浮物含量,减轻了后续处理工艺的负荷,也型号WQK600.25.75,每台扬程25m,流量600maoh~,节约了投资。功率75kW,1用1备。处理后的尾水自流外排。在工艺设计中充分考虑到废水中总盐含量和氯2.3改进后运行效果离子含量高,微生物的生长繁殖可能会受到一定抑该工程成功运行1年左右,废水处理效果良好,制,单纯采用生化法进行处理难度较大,所以采用的各单元构筑物的处理效果监测数据如表2所示。可处理工艺是物化法和生化法相结合。利用用混凝沉以看出,改造后的处理工艺能够达到排放标准。降的方法去除有机物和硫化物、降低水温使石油类的溶解度减小,通过吸油毡除油后使石油类和C0D3经济分析浓度进一步降低;工艺中设计了生物滤池,经前面的改造工程工程总造价527.4万元,土建部分工艺处理后水质如果能够达标的话,不经过生物滤65.9万元,设备部分394.4万元,间接费133万元。池直接排放,当前面处理难以达标时,则通过生物滤运行成本每吨废水平均处理费用1.3元。池过滤后排放。4结论改造工程最大限度的利用原有构筑物,在保证处理效果的同时,节省了投资和运行费用,具有环某油田采油废水改造工程利用现有处理工艺,境、经济的双重效益。RECONS1]RUC[0NOFTREA伍NTP】ESSFl0RWAS巳WA1ER曼oMoILEXIRAC【ON0Ⅱ咂IDDaiXuemin,WangZheng,HaoGuizhen,WangShuna,JiaYueran,LiDan’f1.HebeiIn.~tituteofArchitectura]Engineering,Zhan~iakou075024,China,"2.XuhuiDistrictEnvironmentalMonitoringStation,Shanghai200032,China).Absla~"t:Tomakefulluseofexistingfacilities,processreconstructionlinewasproposedincludinghigh·eficiencycoagulationtreatmenttechnology,hi曲一eficiencycoolingprocess,oilremovaltechnologyandbiologicalfilterwhichisthelastguardingprocessaftertheanalysisoftheproblemsinexistingtreatmentprocessofwastewaterfromO.1extractioninoilfield,.Theresultsshowedthat:afterthereconstructivewastewatertreatmentsystem,thequalityofefluenthasreachedthesecondarystandardofintegratedwastewaterdischargestandard(GB8978-96).ey叭dB:wastewaterfromoilextraction;coagulation;cooling;biologicalfilter;processreconstruction(上接第113页)【2]国家环保总局《水和废水监测分析方法》编委会编.水和废水[3]孔建,程丽.曝气生物滤池去除二级出水中的氨氮[J].环境科学监测分析方法[M].4版.北京:中国环境科学出版社,2002.与技术,2005,28(6)9—10.THEAPPLI10ATII3IN0NRECLA皿EDWATERRECyCIrDGANDREUSETOP0WERPLANrUSINGTWOSTEPIⅢ胍AⅡoNoF籼RANEBIo]LoGICREACTK)NNiMing,MaYuehua,XuZhiqing,GuXiaohong,WangLiwen’,QuDefang,XuMin.StatePowerScienceandTechnologyResearchInstitute,Nanjing210031,China;2.StatePowerInnerMongoliaDongshengThermoelectricityLtd.Co..Erdos017000,China).Abtlll"aft:Thepatenttechnologyoftwostepfiltrationofmembranebiologicreactionwasusedtotreatdrainageofcitysewagefarm.Afterin—depthtreat—ed.thefiltratedwaterwasreusedtopowerplantandmadeexcellenteconomicalandsocialbenefit.Itprovidedmodelforresourceofwatertoindustrialconsumerinnorthregionlackofwater.:membranebiologicreaction;reclaimedwaterrecyclingandreuse;powerplant'