造纸废水处理工艺. 9页

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  • 2022-04-22 11:18:35 发布

造纸废水处理工艺.

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'厌氧加好氧工艺在造纸废水中的应用零排放工艺摘要:厌氧加好氧零排放工艺处理造纸废水。本案例分析了从开始调试到稳定运行的几个阶段,测试的项目包括COD、SS、VFA、T,DO等。关键词:COD,去除率。某纸厂采用废纸生产木浆挂面纸,无加填,采用染料染色和施加中性胶。一条生产线,年产7300吨纸,日产20吨纸,吨纸处理水量24m3/h。1.工程概况1.1废水水质水量处理水量为500m3/d。处理的该造纸废水中含有大量COD,阴、阳离子垃圾,主要表现为SS、胶体、Ca2+、Mg2+、SO42-,其中难降解的有机物主要体现为木素。木素生物降解性低,在回用水中不断积累。木素经过氧化后,其结构发生变化,显色因子增多,使水颜色呈绛红色。阴、阳离子通过厌氧降解,可以去除大部分。木素在水中的积累,不会影响造纸用水。洗毛布时使用少量碱,会使车间出水PH值稍微上涨,影响后续生物处理。该厂所收购的废纸中有少部分是多层木浆纸,其中木素含量较多,同时含有毒素松香胶,对后续生物处理带来不利影响。 1.2工艺流程基本工艺流程图部分水回用加NP厌氧反应器1#清水池接触氧化池深层处理均衡池二沉池初沉池内流圆网2#清水池纤维回收污泥干化池1.3主要单元技术说明① 均衡池。车间出水经过网笼过滤后进入均衡池。网笼滤水在此混合均匀后,大部分回用到车间,少部分进入生物处理阶段。② 一沉池。采用竖流式沉淀池,减少了占地面积,通过重力压力排泥,可以减少动力消耗,同时方便管理。③ 1#清水池。可以保障后续生物处理正常进水,同时在此加酸调节厌氧进水的的PH值。④ UASB池。本工艺采用上流式UASB,设计负荷为8.0kg[CODCr]/(m3.d)。⑤ 活性污泥池。利用好氧微生物分解废水中的有机物,可以确保出水COD稳定。设计负荷为0.2kg[BOD5]/(m3 .d,好氧池采用LPJ30型曝气器,氧利用率可达20%以上,同时可以降低动力消耗。① 二沉池。采用竖流式沉淀池,好氧池泥水在此分离。上清液进入回用水池直接回用,沉淀下来的污泥部分回流到好氧池,剩余污泥进入污泥干化池。② 澄清池。澄清池增设污泥斗,为了满足车间个别设施的特别用水,在澄清池前增设加药设备,采用混凝沉淀。③ 污泥干化池。采用砂滤池,污泥经过砂滤后,滤液返回一沉池,通过污泥脱水机将污泥浓缩处理。1.4工艺特点① 采用UASB作为前段生物处理,有机负荷高,去除率高。在厌氧处理中,不同微生物的代谢活动相互影响、相互制约,形成复杂的生物系统,即生物之间组成了一个共生体系,将有机物分解成CH4、CO2、H2O等彻底的代谢物。② UASB反应器的三相分离器采用不锈钢斜板分装式,然后将其与水平方向成45·安装在不锈钢制成的钢架上,气、水、泥在三相分离器的斜板上进行分离。③ UASB三相分离器,除提升水动力,无需其它动力。通过厌氧进水剪切生物产生的微小气泡,使污泥与来水混合均匀,有效的增加了比表面积。④ 采用传统的活性污泥法进行后续处理,具有占地面积小,出水水质稳定等特点。1.5主要构筑物 序号名称数量/座容积/m3停留时间/h1均衡池1150m37.52初沉池3750m312.53清水池1200m3104厌氧反应池1400m3205好氧池1400m3206二沉池2500m312.57三沉池2500m312.58回用水池2700m317.59污泥干化床150m32.51.运行情况厌氧加好氧零排放工艺在处理造纸废水中的应用。大起上可分为三个阶段:① 加泥驯化阶段:厌氧池接种量约池容的10%。先添加厌氧污泥,此时的进水浓度为1500mg/l,ph为7.1,ss为700mg/l。厌氧污泥加完后,开启厌氧池进出水循环,循环水量为20m3/h,对厌氧池污泥进行动态驯化。初步测试其挥发酸在3mmol/l。短暂循环了3天。在厌氧池循环进水的同时,好氧池开始接种好氧污泥,接种量约为池容的2%,并进行间歇曝气1天,絮凝体形成,DO在1~3mmol/l,沉降比为6%,此时的污泥浓度为4.1mg/l。生物处理系统开始试运行。②  未封闭阶段:此时车间出水浓度在2100mg/l,厌氧池进水流量为20m3/h,厌氧池进水浓度在2000mg/l,ss在800mg/l左右,PH在7.1左右,VFA保持在1mmol/l以下。这一时期,厌氧生物系统的去除率在50%~60%之间,此时整个生物系统的去除率在80%以上。好氧出水浓度在400mg/l左右。祥见图1、2;图1未封闭时COD的变化情况图2未封闭时厌氧和总的去除率情况① 封闭后阶段:封闭后进水量仍为20m3 /h,处理后的水全部回用到车间,车间补充的水量大于前期清水的补给量。导致车间出水浓度开始下降,随后又逐渐增长。车间出水浓度下降至1400mg/l时,厌氧池进水浓度为1300mg/l,厌氧池生物处理系统的去除率在40%左右,好氧池出水浓度在500mg/l。当车间出水浓度上升至1900mg/l时,厌氧池进水浓度为1800mg/l,此时厌氧池的去除率在仍在40%左右,好氧池出水浓度上升至700mg/l,整个生物系统的去除率在55%~65%之间。祥见图3、4;图3封闭时总去除率和厌氧去除率的变化情况图4封闭后车间出水、厌氧出水、好氧出水COD的变化情况 ① 温度对生物活性的影响如图5、6,整个阶段生物总的去除率随温度的降低而下降。图5整个阶段去除率的变化情况图6整个阶段水温的变化情况⑤随着封闭程度的加深,木素等难降解物质的不断积累,后续处理的水生物可降解性降低,导致去除率下降。 ⑥图7是系统调试运行过程中SV的增长情况。图7整个阶段沉降比随时间的变化1.经济分析工程总投资为230万,其中土建费用为204万,设备安装费24万,化验室仪器、药品购置费2万。处理成本为:①人工费1.08元/吨纸。②电费5.4元/吨纸。③药品费0.24元/吨纸。共计6.72元/吨纸。2.结语① 在整个阶段,好氧池的SV值从开始的6%增长至30%,用了近2个月的时间。可见在整个厌氧加好氧工艺中好氧池的污泥增长缓慢,及产生的污泥量很少,可以减少污泥处理成本。②  厌氧加好氧工艺处理造纸废水时,在其它条件基本相同的情况下,未封闭时总的生物去除量为80%以上,封闭后总的去除率在55%~65%之间,生物去除率下降约15%~25%。从这里可以看出,封闭后的惰性物质在不断积累,生物可降解性下降。① 从图1、图2可以看出温度对去除率的影响,去除率随着温度一起呈下降趋势,随着温度下降对生物产甲烷活性也降低。建议厂方采取热补偿措施。② 在现场调试中,均衡池不断积累泥浆,导致均衡池调节作用减小,并产生腐浆。为此建议厂方安置水下推进器,使均衡池水质均一。'