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浓水反渗透系统问题分析及处理.pdf

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'★石油化工安全环保技术★2014年第3O卷第3期PETROCHEMICALSAFETYANDENvIR0NMENrALPROTECTIONTECHNOLOGY浓水反渗透系统问题分析及处理赵军(中国石油化工股份有限公司沧州分公司,河北沧州1061000)摘要:采用反渗透工艺处理原水会产生约25%的浓缩水。在反渗透浓水中盐类及有机物含量较高,因此常发生污染。如果处理不当,会使反渗透系统发生严重的污染堵塞,不仅可以使膜的性能下降,还会缩短其使用寿命。介绍了中石化沧州分公司浓水反渗透系统运行情况,分析了影响系统运行周期的原因及影响因素,并提出解决建议。关键词:反渗透浓水分析中国石油化工股份有限公司沧州分公司位于右,产水量由70t/h降至30t/h,进口控制压力逐水资源匮乏的河北省沧州市,节约生产用水,在步升高。在线清洗使用氢氧化钠+EDTA清洗6h促进经济发展及环境保护方面具有实际意义。目后,再使用盐酸调配pH3~4药液,在线化学清洗前沧州分公司生产用水水源为黄河水,主要处理8~12h。系统清洗后,在控制进口压力0.8MPa工艺流程主要由以下步骤组成:市政原水一多介时,产水量可恢复到70t/h。质过滤器一超滤一精密保安过滤器一反渗透一阴设备已运行2.5年,近期运行周期已降至阳离子交换器。其中反渗透过程要损失25%的水15d左右,在线清洗后,进口压力约1.0MPa,量。为了降低损耗,分公司动力车间将反渗透产产水量降至60~65t,已无法满足生产运行要求。生的浓水再经过一套反渗透处理设备,回收音j分通过实际检查发现,系统已出现比较明显的一次浓水以达到节水目的。该系统采用反渗透系偏流情况。统浓水(一次浓水)作为进水来源,经过精密俱安在线化学清洗前后数据对比见表1。过滤器+反渗透处理工艺,处理后的水与其它反表13号反渗透系统清洗前后数据渗透处理产水汇合后,作为原料水一同进入离子一段二段浓水产水量/浓水量/产水电导/脱盐交换器处理产出合格的除盐水,剩余二次浓水用进进压/压力/备注MPaMPaMPa【toh)(t·h一)(US·cmI1)率,%做其它过滤器一次反洗用水。1.251.15O.9630l35598.38清洗前1系统描述及问题0.98o.86o.6464273998.85清洗后沧州分公司动力车间3号反渗透系统为浓水1)清洗前后各部分压差没有明显增加的回收系统,共l5支膜壳,每只膜壳6支膜,排列趋势。方式为2:1,设计回收率为70%,脱盐率>198%,2)脱盐率在清洗后略有增加,但都在合格范设计产水量为70t/h,进水温度25℃左右,所有围内。管线均使用衬胶管线。进水原水为1、2号反渗透系统出来的浓水。3号反渗透系统是浓水回收系统,进水为其它收稿日期:2013—06—26。反渗透系统出来的浓水,水质较差,详见表1。作者简介:赵军,男,1999年毕业于江苏石油化工SDI<2,电导在3000us/cm左右,一段进口压力学院热能工程专业,学士,从事设备技术管理工作,0.8~1.2MPa,在线添加反渗透阻垢剂HLJ=I一现任车间副主任,工程师。E-mail:zhaojun1976614@163.COB2OlJ,控制量8~lOmg/L,一般运行周期40d左 ★石油化工安全环保技术★2014年第30卷第3期3)产水流量明显降低。2问题分析从以上情况可以看出,现在3号浓水反渗透生产运行中主要存在膜污染速度快,运行周期多次对市政原水及3号反渗透系统进水及浓短,出力不足等问题。水取样进行化验分析,结果见表2。表2原水水质分析表水样特征钾离子/悬浮物/钠/石油类/硫酸根离子总硬/镁离子含量/锌离子含量/二氧化硅/(mg·L)(mg·L)(mg-L)(mg·L)含量/mg(mg·L)(nag·L)(nag·L)(1a,g·L)结果4.40146.4O030o.5129.5O0水样特征浊度/总固/铁离子含量/甲基橙碱度/总碱度/氯化物/电导率,i.~s/cm钙硬/化学耗氧量/FTU(mg·L)(ug·L一)(nag·L)(mg·L)(mg·L)(<1100.0)(mg·L)(mg·L)结果O628.30.156191.7191.8167.6837.7l9o.80表33号反渗透系统水质分析表水样特征/单位电导总总碱/Cl一/Ca2/Ms/P0/(pH值LSIp.s·cm)(mg·L)(mg·L)(mg·L)(mg·L)(mg·L)(mg·L)3号RO系统进水30408.6654675.83502.1329.18324.8221.9743号RO系统浓水68lO8.45l2o9.91453.2941.75565.96653.O7从表3数据分析可以看出:表5灼烧失重百分比1)3号浓水反渗透系统进水属于高碱、高硬水分失重550。失重950。失重度水质。90%6.25%42.3%2)3号反渗透进水LSI值已达1.974,有严重从表5可以计算出除去水分后,550℃失重的CaCO结垢倾向。3)浓水pH值低于进水pH值,表明系统中可和950oC失重所占的百分比分别为6.25%和42.3%。说明系统的主要污染物是无机盐垢及少能存在结垢情况。4)经数据比较发现,浓水中有钙离子丢失现量有机物。象。当拆出膜元件进行观察时,可发现明显的无b)化学分析法过程如下,称取105℃烘干机盐垢污染,还有少量透明胶状物质。从现场取后的污染物0.1542g,分批加入30mLHCL和l0污染物分别采用灼烧损失法及化学法进行实验。mLHNO搅匀,在电路上加热煮沸,发现大部分a)灼烧损失法是一种重量分析方法。它是污染物都已溶解,并产生大量气泡。冷却后,过将膜面上残留的污染物在105oC下干燥后加热至滤,将滤液收集到250mL的容量瓶中,稀释至550℃,以破坏污染物中的有机物,高温使污染刻度,摇匀,然后进行测试,实验结果见表6。物中的有机物降解或挥发。通过称量加热前后的表6化学分析数据表污染物重量,可以确定有机污染百分比。然后将污染物名称测试项目含量/(mg·L)温度加热至950℃,分解碳酸盐。再称量加热前钙196.2后的污染物重量,可以确定碳酸盐垢污染百分沧州分公司3号RO总磷83系统污染物.6l比。结果见表4及表5。总铁2.44表4灼烧分析数据g以上数据及实验现象说明,系统的污染物主105℃灼烧550℃灼烧950℃灼烧要成分是钙类无机盐垢及少量有机物。干燥前样品质量:灼烧前试样质量:2.23431.Il68称量瓶质量:坩埚质量:灼烧后坩埚+试样:3制定措施23.65533O.3l5530.3729污染物的去除可通过化学清洗和物理冲洗来干燥称后量瓶+试样:灼烧后坩埚+试样:23.879630.4202实现,有时亦可通过改变运行条件来实现。针对 2014年第3O卷第3期★赵军.浓糸堑坌堑堡以上实验结果及原因分析,制定以下解决措施:洗彻底,导致部分污染严重的膜不能得到很好地1)因本系统采用一次浓水作为原料水,所以恢复,这也是影响运行周期的一个因素。长此下水质无法改变。分析3号反渗透系统进水水质,去,这些膜的性能将彻底无法恢复。应定期对系发现进水LSI值高达1.974,属于严重结垢型水统进行离线清洗,使膜的性能能够彻底恢复。质,浓缩后结垢趋势更甚。所以单靠投加阻垢3)根据生产运行情况,适当降低系统回收剂,很难从根本上解决系统结垢速度的控制问率,继续累计摸索阻垢剂的使用量。题。为了控制降低饱和指数LSI,根据LSI=pill4结语—pH2(pHI是浓水pH值;pH2是CaCO饱和溶液pH值),计划对进水进行加酸,调节pH值,目前由于水源短缺或出于对环境影响的考以降低LSI值,降低结垢倾向。虑,设置反渗透浓水回收系统以提高回收率已成2)由于系统有90支膜,设计产水量在7011"h,为一种习惯做法。在这种情况下,采取精心设是典型的大马拉小车的状况,即便在部分膜不产计,考虑周全的结垢控制措施,防止微溶性盐类水的状况下,整个系统满足70t/h的产水量也是超过其溶解度而引发沉淀与结垢尤为重要。当难不难的。所以在运行时会产生偏流情况。另外在溶盐类在膜元件内不断被浓缩且超过其溶解度极实际生产中,虽然对3号反渗透进行在线清洗后限时,它们就会在反渗透或纳滤膜膜面上发生结产水量可恢复至70t/h,但由于膜污染已相当严垢。反渗透水处理系统回收率越高,产生结垢的重,并且每支膜的污染程度是不同的,这样在线风险性就越大,所以需要不断摸索经验,提高系清洗也会存在偏流的情况,使在线清洗不能够清统运行的水平,满足实际生产要求。(上接第6页)4本案催化氧化法(湿法)脱臭处理效果脱臭设备投用至今,尾气处理全部达标排放,除臭效果好,运行稳定。恶臭气体对环境的本案中,焦化装置自2006年5月开工建设尾污染问题得到彻底解决。本案例可为兄弟单位的气脱臭处理设施,应用于焦化冷焦水池尾气处恶臭气体治理提供成功的技术经验。理,经过六年长时间的运行,其脱臭效果如表3所示。参考文献:表3焦化冷焦水池尾气脱臭效果[1]谭淑英,汤心虎,李秀玉,等.炼油厂恶尾气成分处理前含量/处理后含量/臭污染的防治[J].石化技术与应用,(mL·m一)(mL·m。)2004,22(2):127—129.硫化氢3oo~2O0oO~3[2]马生柏,汪斌.恶臭气体处理技术研究进甲硫醇、乙硫醇、硫醚10o一8o03~l5展[J].污染防治技术,2008,21(5):其它硫化物未采样无臭味46-49.'